智能過(guò)濾機(jī)的抖動(dòng)問(wèn)題及其處理方法
作者:admin | 發(fā)布時(shí)間:2020-11-05
智能過(guò)濾機(jī)過(guò)濾時(shí)容易抖動(dòng),導(dǎo)致過(guò)濾效果差,設(shè)備故障時(shí)間長(zhǎng),甚至出現(xiàn)過(guò)濾時(shí)濾芯爆裂,或主軸軸承壓力不平衡導(dǎo)致軸承燒毀等一系列現(xiàn)象。
過(guò)濾后的鋼材表面尺寸和毛刺超標(biāo)
采取的處理措施:
(1)常規(guī)方法:安裝時(shí)采用調(diào)平(上滑座下支撐輪的水平由基準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)定),拉線確定V型輪在一條直線上,使支撐輪處于統(tǒng)一的高度,在同一條直線上。根據(jù)上滑道的受力分析,過(guò)濾機(jī)增加了配重以平衡受力,運(yùn)行平穩(wěn)。
過(guò)濾疊加問(wèn)題及其處理
過(guò)濾時(shí)受力不均,造成鋼材疊加,特別是過(guò)濾小尺寸鋼材時(shí),對(duì)濾芯和設(shè)備造成損壞。
采取的處理措施:
(1)在過(guò)濾口增加了一套氣動(dòng)傳動(dòng)壓矩裝置,消除了疊加現(xiàn)象,對(duì)濾芯起到了保護(hù)作用,減少了鋼材在濾芯上受到徑向力后變形產(chǎn)生的反作用力。
(2)在過(guò)濾口處增加一個(gè)托輥,加完托輥后,配合壓緊裝置壓緊鋼材進(jìn)行過(guò)濾。濾芯表面質(zhì)量明顯提高,濾芯破損率大大降低。
噴水面積過(guò)大及其處理
智能過(guò)濾機(jī)進(jìn)入濾機(jī)時(shí),溫度在320左右。在過(guò)濾和鋸切過(guò)程中,濾芯通過(guò)噴水冷卻。實(shí)際生產(chǎn)中水的噴涂面積過(guò)大,導(dǎo)致鋼材表面質(zhì)量下降,浪費(fèi)水。
采取的處理措施:
(1)將原來(lái)的噴淋式水管改為噴淋式,增加噴頭,采用霧狀噴淋,在過(guò)濾點(diǎn)實(shí)施zhongdian噴淋。由于噴嘴端面有弧形凹面,可以霧化水,噴霧均勻,而且由于螺紋連接,更換容易,有利于維修工作。
(2)采用包圍冷卻法對(duì)過(guò)濾機(jī)進(jìn)行冷卻,對(duì)過(guò)濾機(jī)口和過(guò)濾機(jī)齒進(jìn)行噴淋冷卻,對(duì)關(guān)鍵部位進(jìn)行有針對(duì)性的冷卻。
(3)過(guò)濾進(jìn)料時(shí),用噴射閥增加噴射壓力,退鋸時(shí)關(guān)閉噴射閥。
過(guò)濾機(jī)與濾芯的摩擦及其處理
過(guò)濾機(jī)與濾芯之間的摩擦導(dǎo)致上滑座整體振動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致電機(jī)基礎(chǔ)松動(dòng)。時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)直接導(dǎo)致軸承燒壞或者電機(jī)燒壞。
采取的處理措施:
(1)原過(guò)濾機(jī)主軸連接方式不合理,過(guò)濾機(jī)銷軸受力點(diǎn)在上滑座側(cè)板上,容易造成側(cè)板變形,過(guò)濾機(jī)傾斜。通過(guò)加長(zhǎng)銷軸,增加受力點(diǎn),以側(cè)板為支點(diǎn),上滑道內(nèi)的面板為真實(shí)受力點(diǎn),使過(guò)濾機(jī)的結(jié)構(gòu)更加合理,避免了類似事故的發(fā)生。
(2)更換濾芯時(shí),使用原起重機(jī)吊起過(guò)濾機(jī),容易使過(guò)濾機(jī)變形?,F(xiàn)在用液壓缸上拉,過(guò)濾機(jī)翻轉(zhuǎn)后與鋼材接觸處加緩沖墊,妥善解決了問(wèn)題。
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